【48812】国家工业节能技术应用指南与案例(2017)

来源:bob首页登录    发布时间:2024-07-22 14:35:13

  技术应用指南与案例(2017)》,以下是案例的技术原理、工艺流程、应用及发展前景。

  采用陶瓷原料预处理系统对原料进行分类破碎,使进入串联式连续球磨机的物料粒度控制在 3mm以下,改善物料的易磨性;采用高压电机齿轮传动,减少电损耗,通过一组串联的连续球磨机实现陶瓷原料连续式生产工艺,来提升球磨系统的能效。串联式连续球磨机示意图如下:

  1、独立给料机 2、高压电机齿轮传动系统 3、串联加球装置 4、串联式连续球磨机的一级球磨罐 5、基础 6、提流出料装置 7、串联式连续球磨机的二级球磨罐。

  2014 年 11 月,淄博唯能陶瓷有限公司原料车间球磨系统节能改造项目,建设周期 4 个月,技术提供单位为山东鼎汇能科技股份有限公司。项目设备投资 1200 万元,建成年处理陶瓷原料 36 万吨产能的串联式连续球磨机系统;实现综合节能 4900tce/a。

  预计未来五年,随着我们国家建筑陶瓷行业的产业升级,应用推广比例由目前的 1%可慢慢地提高到 10%,按 10%左右的建筑陶瓷企业应用此项技术及装备,可实现节能量 7.26 万tce/a,减排CO2 19.1 万t/a。

  采用万吨级自动液压压砖机将陶瓷原料压制成陶瓷薄板坯体,装饰表面后,在超宽体节能辊道窑中烧制成型,再经抛光线深加工后包装成型。生产的大规格陶瓷薄板厚度是传统陶瓷砖的 1/3,节约原材料超过 50%,整体节能超过 40%,SO2、CO2 等减排近 20-30%。

  2010 年 3 月,蒙娜丽莎集团股份有限公司传统陶瓷生产技术改造项目,建设周期 5 个月,投资回收期 1.5 年,技术提供单位为广东科达洁能股份有限公司。设备投入 1900 多万元,建成规模 100 万平米的大规格陶瓷薄板生产线kwh/㎡,较改造前节约 20.83%;需水量降至65.71kg/㎡,较改造前节约 63.20%;综合能耗降至 3.85 tce/㎡,较改造前节约 42.96%。

  预计未来五年,应用推广比例能达到 11%左右,可实现节约陶土资源约 3 亿吨(相当于 2015 年全行业的陶瓷原

  燕山石化中压蒸汽管线隔热项目。技术提供单位为北京兆信绿能科技有限公司。项目总投资约 350 万元人民币,投资回收期 2.8 年;3.5MPa蒸汽管线mm厚陶瓷纳米纤维保温与结构替换 250mm厚原保温与结构。实现节约蒸汽量 8288.13t/a,综合节能 926.1tce/a,减排CO2 约2445t/a。

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